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國內(nèi)燃煤電廠脫硫煙囪防腐現(xiàn)狀
發(fā)布時間:2020-12-22發(fā)布人:admin人氣:1197
1.1 現(xiàn)行防腐技術(shù)方案
目前對于燃煤電廠脫硫煙囪的防腐處理通常采用防腐磚加膠粘劑、防腐涂料和耐腐蝕金屬內(nèi)筒等3種方案[1,2],其它還有諸如整體玻璃鋼煙囪、耐酸膠泥與耐酸磚板內(nèi)襯、耐酸混凝土等方案,但在國內(nèi)應(yīng)用極少。
磚砌內(nèi)襯防腐密封層:包括襯砌各種耐酸磚、發(fā)泡玻璃磚、板,是傳統(tǒng)的防腐手段。砌塊之間用粘合劑粘合,并采用粘合材料對砌塊間的縫隙勾縫,阻斷煙氣對煙筒內(nèi)壁的腐蝕。其特點是材料耐腐蝕,耐高溫,施工簡單易行。但整體防腐性能差,襯體層受熱脹冷縮應(yīng)力影響,勾縫易產(chǎn)生開裂,造成滲漏腐蝕。為此,就出現(xiàn)了以泡沫硼硅玻璃與合成橡膠復(fù)合而成的泡沫玻璃磚,雖有改善,但尚未達到預(yù)期效果。
涂覆各種防腐涂料:這類防腐技術(shù)因材料和工藝的不同而出現(xiàn)幾種衍生技術(shù)。
其一是噴涂或涂刷耐腐蝕玻璃鱗片樹脂防腐涂層,其優(yōu)點是耐酸、耐高溫。但易起皮、龜裂或脫落;其二是噴涂耐酸混凝土,表面再加抹一層乙烯基玻璃鱗片樹脂,其工藝是在鋼套筒內(nèi)壁焊上短錨筋,掛上鋼絲網(wǎng),然后噴涂50~70mm厚耐熱耐酸混凝土,混凝土表面加抹一層乙烯基玻璃鱗片樹脂。其工藝較復(fù)雜,而且增加了鋼筒的壁厚和基礎(chǔ)荷載。材料損耗大,煙氣溫度過高,防腐層易產(chǎn)生細小裂縫,若煙氣回到低溫潮濕狀態(tài),冷凝的酸液易通過裂縫,滲透到鋼套筒內(nèi)壁,造成腐蝕。
內(nèi)襯高性能的耐腐蝕金屬鈦板:鈦及鈦合金強度高,鈍化能力強,耐腐蝕性能好。采用爆炸復(fù)合、爆炸軋制復(fù)合工藝將鈦及鈦合金與鋼板結(jié)合成鈦鋼復(fù)合板,能抵御多種腐蝕介質(zhì)的侵蝕,耐久性很好。但缺點工程造價高,焊接技術(shù)要求高。在長期腐蝕環(huán)境中,焊縫腐蝕滲透容易出現(xiàn)。
1.2 設(shè)備運行狀況
由于我國火電廠大規(guī)模推廣脫硫技術(shù)起步較晚,對于實施濕法脫硫(WFGD)后的煙囪防腐技術(shù)研究和應(yīng)用也處于起步階段,雖然在設(shè)計和施工過程中部分借鑒了國外經(jīng)驗,但實際效果并未達到設(shè)計初衷(煙囪結(jié)構(gòu)設(shè)計壽命50年;排煙功能設(shè)計應(yīng)滿足工藝系統(tǒng)設(shè)計壽命30年要求)。部分發(fā)電集團、設(shè)計院以及行業(yè)協(xié)會曾對火電廠實施煙氣脫硫后煙囪的防腐方案及防護效果進行了調(diào)查和統(tǒng)計,基本上能代表目前國內(nèi)火力電廠煙囪的防腐狀況。
(1)調(diào)查結(jié)果之一:2010年對廣東省11家火電廠的脫硫系統(tǒng)及煙囪的腐蝕情況進行了調(diào)研和分析[3],其中11個電廠的煙囪均為半濕煙囪工況,即脫硫系統(tǒng)均設(shè)有煙氣加熱裝置(GGH或蒸汽加熱)。采用防腐磚加膠粘劑或防腐涂料對煙囪進行防腐處理后,運行情況比較理想。歸其原因是流經(jīng)煙囪的煙氣介質(zhì)溫度仍在85~90℃之間,未出現(xiàn)煙氣介質(zhì)的冷凝情況,即所謂的半濕煙囪實際運行的工況還是干態(tài)的。有人做過估算加裝GGH的脫硫系統(tǒng)投資要高出7%左右,運行和維護成本也比較高一些。雖然之前德國、日本設(shè)計的脫硫系統(tǒng)都加裝GGH,但20世紀80年代以后美國設(shè)計的脫硫系統(tǒng)大多數(shù)都不在加裝GGH;
(2)調(diào)查結(jié)果之二:經(jīng)過調(diào)查,收集了12項工程的13座煙囪以及全國各地10余項煙氣濕法脫硫機組不設(shè)GGH的煙囪工程腐蝕滲漏資料[4]。結(jié)果表明,不設(shè)GGH的磚內(nèi)襯層煙囪或單筒式煙囪腐蝕滲漏情況十分嚴重,鋼內(nèi)襯層加防腐層的腐蝕滲漏情況也不是很理想,具體表現(xiàn)為,砌體結(jié)構(gòu)的排煙內(nèi)襯層或內(nèi)襯,由于煙氣正壓運行,煙氣冷凝結(jié)露,滲漏非常突出,出現(xiàn)腐蝕狀況的速度很快,最快者在脫硫系統(tǒng)投運后不到1個月就發(fā)生煙氣泄漏;鋼內(nèi)襯層結(jié)構(gòu)的排煙內(nèi)襯層,由于局部防腐層的脫落導(dǎo)致短時間內(nèi)鋼內(nèi)襯層腐蝕穿透和滲漏;外接煙道及與煙囪內(nèi)煙道相連接處的腐蝕滲漏突出,設(shè)GGH的磚內(nèi)襯層煙囪腐蝕滲漏狀況較少,個別磚套筒煙囪的磚砌體有微裂縫現(xiàn)象出現(xiàn)顯著;
(3)調(diào)查結(jié)果之三:2009年曾對之前5年各有關(guān)發(fā)電企業(yè)建成投運和正在建設(shè)的226個火力發(fā)電廠脫硫煙囪(道)防腐工程開展了函調(diào)[5]。結(jié)果發(fā)現(xiàn),目前我國脫硫煙囪所采用的13種防腐方案中有10種方案由于防腐方案設(shè)計不合理、防腐材料質(zhì)量不過關(guān)、施工過程質(zhì)量控制不嚴謹?shù)仍颍斐蔁焽璺栏霈F(xiàn)過不同程度的損壞現(xiàn)象;函調(diào)煙囪總數(shù)的20%及以上出現(xiàn)了防腐層開裂、沖刷或脫落、酸液滲漏等問題;更為嚴重的是發(fā)現(xiàn)最短的防腐體系竟然僅僅維持了2個月時間,就發(fā)現(xiàn)防腐層脫落,對煙囪造成嚴重腐蝕。
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